煤气发生炉常见故障及解决办法
发布日期:2026/1/7 浏览次数:
导读:
煤气发生炉是工业燃料气制备的核心设备,运行中受原料、操作、设备状态等影响易出现故障,及时排查处理能保障生产安全与效率。以下是常见故障、成因及对应解决办法:
一、 煤气出口压力异常(偏高或偏低)
1. 压力偏高
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故障成因
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煤气输送管道堵塞、阀门未完全打开,导致气路不通畅。
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炉内料层过厚,气化阻力增大,煤气排出受阻。
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除尘器、洗涤塔等净化设备堵塞,造成系统背压升高。
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解决办法
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检查并疏通输送管道,确认阀门开度符合运行要求,及时清理管道内焦油、粉尘沉积物。
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适当降低上料频率,调整料层高度至设计范围(通常为 800 - 1200mm,具体以设备型号为准)。
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停机清理净化设备内部积灰、焦油,定期维护保障流通顺畅。
2. 压力偏低
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故障成因
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炉内料层过薄,气化反应不充分,煤气产量不足。
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炉体或管道密封不严,出现煤气泄漏。
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鼓风机风量不足,气化剂供应不达标。
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解决办法
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增加上料量,维持料层高度稳定,确保气化反应持续高效。
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检查炉体法兰、管道接口密封垫,更换老化破损部件,紧固松动螺栓,进行气密性检测。
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检修鼓风机,清理进风口滤网,调整风机频率或皮带传动比,保障风量达到设计标准。
二、 煤气质量不达标(热值低、含尘含焦油量高)
1. 煤气热值偏低
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故障成因
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原料煤品质差,挥发分、固定碳含量低,或煤块粒径过小(粉末过多)。
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气化剂(空气、水蒸气)配比不合理,空气过量导致煤气稀释,水蒸气过多导致炉温过低。
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炉内气化层温度不足,反应不完全。
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解决办法
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选用符合设计要求的原料煤,控制煤块粒径在 20 - 80mm,去除粉末和杂质。
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调整气化剂配比,根据炉温变化优化空气与水蒸气的比例,一般水蒸气与空气体积比为 0.2 - 0.5。
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减少鼓风量或降低上料速度,提高气化层温度,必要时可通入辅助燃料升温。
2. 煤气含尘、含焦油量高
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故障成因
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原料煤破碎严重,粉末随煤气带出;炉内气化层波动大,夹带大量粉尘。
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焦油回收系统效率低,洗涤塔喷淋密度不足、填料堵塞,导致焦油未充分分离。
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解决办法
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加强原料预处理,增加筛分环节,防止粉末入炉;稳定炉内工况,避免料层波动。
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增大洗涤塔喷淋水量,清理填料层堵塞物,定期更换洗涤水;检查焦油回收装置,确保冷凝、分离效果。
三、 炉内结渣
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故障成因
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原料煤灰熔点过低,炉内气化层温度超过灰熔点,导致煤灰熔融结块。
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气化剂中水蒸气比例不足,炉温过高;或料层过厚,通风不畅,局部过热。
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上料不均匀,炉内出现偏炉现象,局部区域温度过高。
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解决办法
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更换灰熔点较高的煤种,或在原料中掺入适量助熔剂 / 添加剂,提高灰熔点。
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调整气化剂配比,适当增加水蒸气用量,降低气化层温度;合理控制料层高度,避免通风阻力过大。
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检查上料装置,确保布料均匀;出现轻微结渣时,可通过人工松动或机械破渣装置处理,严重时需停炉清渣。
四、 偏炉(炉内料层分布不均)
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故障成因
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上料装置布料不均,单侧进料过多。
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炉箅子损坏或通风不均,导致气化剂分布失衡。
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炉体砌筑不规整,内壁出现倾斜或凸起。
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解决办法
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检修上料设备,调整布料器角度和转速,确保原料均匀分布在炉内。
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检查炉箅子,修复或更换破损部件,清理炉箅缝隙堵塞物,保障气化剂均匀送风。
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停炉后检查炉体内壁,对砌筑缺陷进行修补,确保炉腔规整。
五、 炉底排渣困难
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故障成因
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结渣严重,大块炉渣卡住排渣装置。
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炉箅子转速过慢或排渣机构故障(如链条断裂、电机损坏)。
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炉内料层过厚,渣层堆积过高,排渣阻力大。
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解决办法
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先通过人工或机械破渣,破碎大块炉渣后再排渣;优化工况避免结渣。
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检修排渣机构,更换损坏部件,调整炉箅子转速至合适范围。
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降低上料量,加大鼓风量,逐步排出堆积渣层,恢复正常料层高度。
故障预防关键要点
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原料管控:严格把控煤种品质、粒径,去除杂质粉末,从源头减少故障诱因。
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规范操作:操作人员需严格按照操作规程控制料层高度、气化剂配比、炉温等参数,避免违规操作。
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定期维护:定期检查炉体、管道、风机、净化设备等部件,及时清理积灰、焦油,更换老化密封件,保障设备处于良好状态。